河北钢铁集团邯钢连铸连轧厂优化生产组织,提高设备保障能力,平均拉速由此前每分钟3.78米提高到目前的3.87米,创历史新高,据测算,月可增产约2500吨。
该厂加强与三炼钢厂联系,及时反馈钢水及钢包情况,不断改善钢水质量。稳定供钢节奏,减少浇次间待钢时间和钢水接不上停浇次数。优化生产组织,缩短浇次间隔,浇次间隔由45分钟减少到40分钟。落实生产计划,严格计划量和规格轧制,避免超量和规格外生产。如遇生产计划变更,他们合理安排浇次,浇次间避开交接班时间,日产实现了小断面7800吨,大断面8800吨,为提高平均拉速创造了条件。
该厂加强漏钢预报系统维护,加大优化完善力度,最大限度发挥漏钢预报系统功能。加强生产准备工作,提高生产准备质量,减少引发漏钢的各种因素,避免开浇漏钢。中包工加强中间包的安装修砌及烘烤,避免塞棒、水口掉块及其它耐火材料脱落造成结晶器液面波动,继而发生漏钢事故。控制开浇操作时间,防止开浇卷渣或挂钢,保证开浇成功率100%。
该厂从强化设备稳定运行入手,严格落实“设备包机制”“四班巡检制”“重点设备白班点检制”。不断完善薄弱环节,每周对设备事故总结汇报。对发生的设备事故,组织全厂职工反思事故原因,增强职工防反事故意识。同时,要求班工长、区域负责人等人员,本着检查细致、考核严格、落实到位、整改及时、效果显著的原则,检查生产中的重要岗位、重要设备,认真整改隐患,确保安全生产。